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卡纳普里河底的“矛盾”之战

作者: 爱游戏ayx官网登录

  “盾构机掘进至第1012环,参数一切正常!”随着盾构机成功穿越右线“铁板砂”地层,监控室内一片欢呼。时任中国交建孟加拉国国父隧道S2段项目负责人韩晓明难掩激动:“我们填补了南亚地区水下大直径盾构穿越复杂地层,尤其是长距离铁板砂地层掘进的技术空白,‘中国隧’在海外全产业链建设迈出了坚实的一步。”

  孟加拉国国父隧道全长约9.3公里,其中江底盾构隧道长约2.45公里,下穿卡纳普里河,是全线施工最艰难的关键控制工程。2019年6月7日,盾构机在左线公里、硬比铁板的全断面粉细砂层。项目总工何源回忆说:“我们对穿越‘铁板砂’地层早有准备,调整掘进参数、控制盾构姿态均是常用手段。但厚达1公里的‘盾’让一向无坚不摧的盾构机举步维艰,穿江掘进多次受阻。”

  位于入海口的卡纳普里河由于受水流筛选和搬运堆积,地质结构较为复杂,尽管有地勘报告,可在盾构掘进过程中,诸多艰险地况仍让人始料未及。

  掘进至294环时,盾构机推力达到12522吨,已超出原有设计理论推力约1220辆家用小汽车的重量。项目团队按计划向盾体孔径注入浓膨润土浆,给土层加入“润滑油”,推力仅减小约200辆小汽车的重量,仍有不明原因引发的推力异常。

  “盾构机根本没办法掘进,一往里推,刀具就会磨损、盾尾变形,甚至盾构机‘报废’。”何源说。

  传统应对手段均败下阵来,盾构机依然“龟速”推进。经过多次研讨和数据分析,团队决定利用开仓换刀的机会,通过BIM建模等方式,对盾构机刀盘上的9种类型共531把刀具,重新选型配比,设置合理开挖直径梯度,以发挥每把刀的作用来减小推力。

  308环时,团队通过892次开仓换刀重建的刀具选型配比在掘进中初显成效。100米试掘进中,推力明显降低,盾构姿态控制也更加灵敏。接下来,盾构机将在铁板砂地层中,下“陡坡”穿越深槽沟段。

  受潮差和水流速度影响,长约50米的深槽沟最大水压超过5巴,相当于指甲盖大小面积上承重5公斤。同时,该区域覆土最薄处约17米,最大水深约20米,透水性极强,对盾构机切口压力和盾构机推力的控制要求近乎苛刻。此外,根据地质报告推测,深槽沟段有大量卵石地层、旧船沉锚、硬质金属物等,都将对刀盘导致非常严重磨损、卡顿。

  团队通过对刀具磨损量的反复计算和验证,发现以刀盘直径和盾体直径为定量,刀盘开挖直径每增加5毫米,推力明显降低,开挖直径增加30毫米时,每掘进100米最外周刮刀磨损约20毫米,推力符合理论值。

  连续120个小时,盾构机成功穿越深槽沟段。历时10个月,如履薄冰的盾构机终于攻克了地质条件极端复杂的铁板砂地层,驶向了河对岸的上坡路。

  来不及庆祝,团队立即总结左线盾构掘进数据,分析贯通后刀盘刀具磨损情况,结合孟加拉国施工条件研究提出,开挖直径大于盾体直径80至100毫米、设置不一样刀高梯度、用栓接替换焊接固定最外周刮刀等方法能大大降低刀具磨损。

  此外,为最大限度延长核心刀具在铁板砂地层中的常规使用的寿命,团队还创新设计出“L型”重型先行刀与转角刮刀替换原先行刀,使刀盘开挖直径增加约40毫米,最大限度上增强刀具耐磨性。

  刀具改造后的盾构机顺利从右线个月后右线个多月,且在整个掘进过程中实现了刀具零更换、尾刷零更换,成功破解了复杂地层掘进必换刀、换刀必然周期长、风险高、成本投入高的行业难题。

  “刀具优化改造后效率提升约45%,节约了实施工程的成本,安全系数也大幅度的提升,我们打赢了这场‘矛盾’之战,也为以后同类项目的施工提供了宝贵的实践经验。”韩晓明感慨道。(中国交建)

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